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搜索结果如下(共5条):

搜索范围:全部 ;关键字:应用实践;搜索位置:无限定;

1:[研发项目动态--产业化示范工程]科技新进展:大型高炉出铁场高效、环保耐材技术开发与应用实践

在高炉冶炼进程中,炉前作业是一个重要的环节,其主要任务是连续不断地将高炉内生成的渣铁从铁口排出,在主沟内渣铁分离后,高炉渣经渣沟进入渣处理系统,铁水流经铁沟和摆动溜槽进入鱼雷罐车运输至下道工序,保证高炉生产正常进行。炉前作业的主要场所为高炉出铁场,是除高炉本体之外最重要的高温区域,由出铁场平台、出铁口、主沟和渣铁沟、残铁沟、摆动溜槽和炉前除尘系统组成。宝钢高炉设有4个铁口分布在2个对称的矩形出铁场。出铁场由多种耐火材料组成,耐火材料性能决定了高炉的安全生产和正常运行。 目前具有近40年大型高炉操作经验、拥有9座4000m3以上大型高炉、大型高炉铁水年产能超过3300万吨的宝钢股份,经过多年技术研发及应用改进,出铁场耐火材料应用消耗水平总体保持在国内领先水平,但是还存在着很多薄弱环节,影响了出铁场耐材整体应用水平,给现场生产与环保造成了不少困难与安全隐患。 针对特大型高炉出铁场在出铁口和沟系统应用中存在主沟接头易钻渣渗铁、沟料施工烘烤时间长、采用沥青结合的出铁场耐材使用过程中产生可视环境污染、铁口区煤气火治理效果不佳影响铁口永久砖保护砖结构稳定、泥套损坏过快等技术难点,从现状问题着手,进行了损坏机理研究,产生改进方向,并试验出配套施工工艺,深入开展基础研究,提出解决方案后,以工业试验应用的方式验证、优化,取得显著的效果后,固化技术成果,形成大型高炉出铁场高效、环保耐材技术开发与应用技术,降低了劳动强度,消除了主沟接头处钻渣渗铁等事故,改善炉前作业环境和作业人员劳动强度。
作者:高怀 发表时间: 2022-05-20 02:16:18 阅读(661) 评论(0)

2:[科技成果评价--炼铁工艺与技术]大型高炉出铁场高效、环保耐材技术开发与应用实践

在高炉出铁场耐材优化改进方面,国内外各钢铁企业在提高沟系统耐材性能,降低沟料耐材成本方面取得长足的进步,但在出铁口和沟系统应用中仍长期存在主沟接头易钻渣渗铁发生漏铁事故、沟料施工烘烤时间长影响铁口作业安排、采用沥青结合的出铁场耐材使用过程中产生可视环境污染释放有毒气体、铁口区煤气火治理效果不佳影响铁口永久砖保护砖结构稳定、泥套损坏过快等问题影响高炉安全、高效、绿色生产,成为出铁场炉前作业的痛点、难点问题,本项目针对大型高炉出铁场的以上问题点在2014年至2020年间展开研究。
作者:高怀 发表时间: 2022-02-17 09:23:41 阅读(1171) 评论(0)

3:[科技成果评价--冶金环保技术]ESP无头轧制技术在日钢碳达峰碳中和的 大规模应用实践与创新

本项目ESP无头轧制技术在日照钢铁控股集团有限公司得到大规模工业化应用,在ESP技术开发、产品应用及节能减排方面取得了多项国际领先指标。产品形成超薄超宽、高尺寸形状精度、高性能、高成材率、高均一性、高表面质量及低成本的优势和特色。共生产了高质量薄/超薄宽带钢2806万吨,减少能耗235.7万吨标煤,减少CO2排放613万吨;并使相关下游产业在提高成材率、“以热代冷”、结构轻量化、降低成本等方面增效显著,经济、社会效益及环境效益十分显著。
作者:tpchbr 发表时间: 2021-11-12 08:33:47 阅读(1208) 评论(0)

4:[科技成果评价--冶金环保技术]ESP无头轧制技术在日钢碳达峰碳中和的 大规模应用实践与创新

本项目ESP无头轧制技术在日照钢铁控股集团有限公司得到大规模工业化应用,在ESP技术开发、产品应用及节能减排方面取得了多项国际领先指标。产品形成超薄超宽、高尺寸形状精度、高性能、高成材率、高均一性、高表面质量及低成本的优势和特色。共生产了高质量薄/超薄宽带钢2806万吨,减少能耗235.7万吨标煤,减少CO2排放613万吨;并使相关下游产业在提高成材率、“以热代冷”、结构轻量化、降低成本等方面增效显著,经济、社会效益及环境效益十分显著。
作者:tpchbr 发表时间: 2021-10-09 03:05:44 阅读(1304) 评论(0)

5:[研发项目动态--产业化示范工程]科技新进展:连铸无人浇钢技术开发与应用实践

在连铸浇铸操作现场,自动加渣机成功代替了人工加渣,结晶器专家系统的上线也能及时预报连铸的漏钢等恶性生产事件。所以当前的连铸浇钢操作岗位,涉及到浇钢工人需要在现场操作的主要工艺内容为连铸新中包开浇、浇注异常状况的及时识别和正确处置,渣线和氩气人工调节、更换浸入式水口等。人员不能离开操作现场,主要是以上操作都需要在机旁完成,特别是浇注过程中发生异常情况时,需要人员及时、正确处置来避免事故扩大化。而浇注过程中的结晶器异常情况错综复杂,导致迟迟不能实现自动处置功能,这也成为制约连铸实现无人浇钢的关键控制点。目前行业内的无人浇钢技术,还都是集中在设备的投入和一些工艺模型的优化开发当中,比如自动加渣机机器人和动态二冷配水模型,动态轻压下模型的实现等。对于如何结合浇钢操作经验,实现无人浇钢或者让传统的浇钢工人远离高温粉尘的结晶器旁操作环境,都还没有成功的技术和应用实例。
作者:高怀 发表时间: 2021-09-01 11:12:17 阅读(766) 评论(0)

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